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兖矿山西公司积极开展技术攻关活动,号召广大干部职工用技术手段解决制约经济增长、装置长周期运行和各项技术指标提升的难点和瓶颈问题,把节能降耗工作落到实处,为公司甲醇项目的安全、经济运行提供保障。
2008年2月,天浩公司甲醇系统试车生产进入攻坚阶段。在空分系统运行过程中,工作人员发现加药后的循环水会产生大量泡沫,原来10万吨甲醇项目6000m3/h空分装置和甲醇装置共用一套循环水系统,水源由当地张家庄水库供给,高碱高硬度水质始终是令人头疼的大难题。为满足化工系统对循环水水质的要求,必须使用缓蚀阻垢剂、杀菌消毒剂和粘性剥离剂等药物进行处理,然而加药后产生的大量泡沫使空分预冷系统冷却效果变差,造成空气带水量增大,一旦进入吸附器,分子筛的吸附负荷就会增加,这样无疑会加快分子筛的粉化破碎,分子筛的使用寿命将大大缩短。另外,冷却不彻底的“泡沫水”极易使水冷塔和空冷塔中的高硬度水质结垢,增加阻力,使塔出口气体夹带水量,可造成空分系统联锁停运。而一旦化工系统冷却器泄露,会造成甲烷、乙烷、乙炔等含量增加,使大量碳氢化合物溶于液氧中,严重时可造成爆炸。发现这一状况后,该公司立即行动,召集生产技术骨干对“空分装置冷却水独立闭循环”进行技术攻关,他们找资料、做试验,咨询设备厂家,经过3个月的反复研究、论证,终于解决了这一生产难题,使整个循环水系统水质得到了改善,空冷塔、水冷塔更换填料的次数减少了,每次可节约费用8万元左右,分子筛的使用寿命也延长到14个月,更换分子筛费节约近38万元,让企业真正得到了“实惠”。截至目前,该公司已投入370万元对甲醇、空分和热电三大生产系统进行了98项技术改造。(马丹丹)
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